
1)磨頭主軸過熱抱死
造成(chéng)這種現象的主要原因是液壓油中混有雜質。如,灰塵、鐵末等。液壓油中的雜質會堵塞軸(zhóu)瓦中的細小油孔,造成部分液壓腔無液壓油,使主軸無法形成對稱的壓(yā)力油腔。主軸(zhóu)在(zài)旋轉時不處於純液體狀態,與軸瓦摩擦造產生熱量。通過對(duì)平麵磨床主軸拆解後對各部件進(jìn)行檢查後發現主軸圓度未超差,但
表麵光潔度差。軸瓦內孔圓(yuán)度未超差(chà),內孔表麵有劃痕,軸瓦斷麵有劃痕。軸瓦中毛細油孔堵塞(sāi)。用金相砂紙將主軸表麵、軸瓦內孔端麵拋光後均可達到使用標準。
修理難點是,如何將軸瓦中0.5mm的毛細(xì)油孔中的雜質清除。毛細隻有將各個通油孔通開,軸瓦內(nèi)才能(néng)建立(lì)起靜壓平衡。軸瓦裝配在鑄鐵軸套中,需製作專用拉錘將軸瓦與軸套分離。將軸瓦分(fèn)離後即可對軸瓦進(jìn)行清理,通開各個通油孔。最後清理油(yóu)箱並更換(huàn)新的液壓油。所有修複(fù)工作都(dōu)完成後即(jí)可回裝試車。
2)磨削活件光(guāng)潔度差
主軸的徑向跳動超差,致使磨削加工時(shí)砂輪產生較大的振動,從而使得磨削(xuē)工件表麵光潔度較差。
造成平麵磨床主軸徑向跳動超差的(de)主要原因有:
(1) 主軸碰撞或是受力變形。
(2)主軸的支持軸瓦的內孔圓度超差。
平麵磨床的磨頭部(bù)分在(zài)支撐上(shàng)采用的是前後兩(liǎng)個軸瓦的(de)支撐模式,靜壓技術應(yīng)用於其中,在軸瓦的前端開有深度為0.8mm,寬度4mm的(de)兩個回(huí)油槽。軸瓦的加工(gōng)及裝配精度會對M7140型靜壓磨頭(tóu)的使用質量產生較為嚴重的影響。軸瓦與主軸在直徑方向上的間隙(xì)為0.07mm,可依照此數據進行故障查找及精(jīng)度修複。主(zhǔ)軸拆卸後發現造成軸振動的(de)主要原因是軸瓦內孔圓度超差,致(zhì)使靜壓平衡被破壞,造成(chéng)主軸在回轉(zhuǎn)時產(chǎn)生(shēng)較(jiào)大的振動。修複軸瓦內孔,恢複軸瓦內(nèi)孔的圓度也可以用研磨的方法。
首(shǒu)先用鑄鐵料製作三根尺寸不等的研磨棒,三(sān)根尺(chǐ)寸不(bú)同的研磨(mó)棒分別用於對軸瓦內孔進行粗研和精研的修複研(yán)磨,根據軸瓦的大小需要將研磨棒的長度統一為600mm,且研(yán)磨棒需要做成腰鼓形。將(jiāng)主軸的軸瓦與鋼(gāng)套進行統一的裝配,在裝配時要注意保護軸瓦(wǎ)表麵油路。使用車床的卡盤對軸瓦與鋼套進行裝夾定位,並注意軸瓦表麵(miàn)找平以確保裝夾的垂直性。在使用研磨棒進行研磨時需要用天車吊研磨棒做上下(xià)往複運動,並(bìng)使用人工使研(yán)磨棒繞軸瓦軸(zhóu)線進行回轉運動。研磨按照(zhào)先粗後精的步驟進行,精研時用外徑尺寸比軸瓦內徑小0.015-0.025mm的研磨棒進行幹研。幹研時要控製研磨的次數,待研磨(mó)後軸瓦內孔表麵光(guāng)潔度可(kě)達
0.8以上時回裝試車。
靜壓主軸部件在機床中大量應用,使機(jī)床的設計和製造水平上了一個新(xīn)台階,也給機床的維修帶來了新難題。靜壓主軸的修理過程比較複雜精細,修理工期長,容易影響生產(chǎn)。所以,平時的維護(hù)保養工作是至關重要的。